本鋼浦項(xiàng)攻克酸軋機(jī)組軋機(jī)振動(dòng)難題
日前,本鋼浦項(xiàng)技術(shù)人員眼睛向內(nèi),深挖潛力,徹底解決了困擾已久的酸軋機(jī)組軋機(jī)振動(dòng)技術(shù)難題,為企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提升奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。據(jù)悉,該項(xiàng)技術(shù)在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平。
酸軋機(jī)組在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的軋機(jī)振動(dòng)現(xiàn)象,是國(guó)內(nèi)外冷軋系統(tǒng)生產(chǎn)中常見(jiàn)的一個(gè)難題。2016年10月,本鋼浦項(xiàng)酸軋機(jī)組經(jīng)過(guò)年修后,軋機(jī)振動(dòng)問(wèn)題凸顯出來(lái)。為了找到產(chǎn)生振動(dòng)的原因,酸軋機(jī)組作業(yè)區(qū)技術(shù)人員對(duì)軋機(jī)每個(gè)機(jī)架相關(guān)的設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)電纜及機(jī)架內(nèi)電控設(shè)備進(jìn)行了詳細(xì)排查,并對(duì)排查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常點(diǎn)進(jìn)行了及時(shí)處理,但軋機(jī)振動(dòng)問(wèn)題依然沒(méi)有明顯改善。
為解決這一難題,該廠成立了以副廠長(zhǎng)為組長(zhǎng),涵蓋生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備等方面的攻關(guān)小組,在本鋼集團(tuán)設(shè)備部、制造部的大力支持下和寶鋼、鞍鋼、北科大專家的全力配合下,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,全力開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)。曾有權(quán)威專家提出通過(guò)安裝價(jià)值約70萬(wàn)元的軋機(jī)振動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)來(lái)消除振動(dòng)的辦法,但是為了降低成本,本鋼浦項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)果斷決策堅(jiān)持依靠自己的力量進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。攻關(guān)小組充分發(fā)揮現(xiàn)有的設(shè)備、人員和技術(shù)等優(yōu)勢(shì),全力做好方案設(shè)計(jì)、編制和論證、現(xiàn)場(chǎng)工序跟蹤等各項(xiàng)工作,通過(guò)剝繭抽絲的方式,對(duì)酸軋機(jī)組每一個(gè)軋機(jī)相關(guān)的電氣、機(jī)械零部件認(rèn)真查找并總結(jié)出了軋機(jī)振動(dòng)原因。原因找到后,攻關(guān)小組從生產(chǎn)工藝參數(shù)、電氣設(shè)備、機(jī)械專業(yè)等方面入手,在各工序的密切配合下,通過(guò)采用小輥徑軋制策略,對(duì)軋制模型參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化和調(diào)整,并采取提升壓上缸的工作位置等措施,使軋機(jī)振動(dòng)現(xiàn)象得到了有效控制,并實(shí)現(xiàn)軋機(jī)高速運(yùn)轉(zhuǎn)。至此,經(jīng)過(guò)三個(gè)月的協(xié)作奮戰(zhàn),制約該廠的軋機(jī)振動(dòng)問(wèn)題得到徹底有效解決。
據(jù)悉,酸軋機(jī)組振動(dòng)技術(shù)難題攻關(guān)成果的取得,不僅有效提高了產(chǎn)品成材率,還大幅提高了產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量,增強(qiáng)了本鋼產(chǎn)品的市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),此項(xiàng)目直接降低成本620萬(wàn)元,間接創(chuàng)效逾千萬(wàn)元。
來(lái)源:本鋼日?qǐng)?bào)
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