梅鋼冷軋廠降低廢次降級(jí)率的實(shí)踐
去年11月,梅鋼冷軋廠產(chǎn)品質(zhì)量控制再傳喜訊,廢次降級(jí)率為5.31%,刷新了10月份剛創(chuàng)造的5.87%的歷史紀(jì)錄,再創(chuàng)新低,比計(jì)劃目標(biāo)值下降了2.85%。這是梅鋼冷軋廠堅(jiān)持管理倒逼,開(kāi)展“廢次降天天讀”的結(jié)果。
為了積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì),滿足用戶(hù)需求,去年5月,梅鋼冷軋廠結(jié)合廢次降較高的實(shí)際,組織開(kāi)展了“降低廢次降天天讀”。在天天讀過(guò)程中,梅鋼冷軋廠通過(guò)行之有效的真抓實(shí)干,使“天天讀”讀出了管理改善和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提升。
讀指標(biāo)落實(shí)和改善倒逼隊(duì)伍狀態(tài)
開(kāi)展“天天讀”后,梅鋼冷軋廠針對(duì)各機(jī)組每天的產(chǎn)品降級(jí)量進(jìn)行分解,設(shè)定日降級(jí)量監(jiān)控、警戒線。同時(shí),制訂了作業(yè)長(zhǎng)批量質(zhì)量事故紅線管理制度,修訂了梅鋼冷軋廠質(zhì)量事故管理程序,實(shí)施了車(chē)間月度績(jī)效預(yù)警談話及季度績(jī)效輔導(dǎo)工作機(jī)制等,將橫向的車(chē)間(室)、縱向的上下工序和崗位綁在質(zhì)量指標(biāo)一輛“戰(zhàn)車(chē)”上,并嚴(yán)格執(zhí)行、嚴(yán)格管理。開(kāi)始,一些作業(yè)長(zhǎng)并沒(méi)有引起“警覺(jué)”,居然有兩名作業(yè)長(zhǎng)在作業(yè)中踩質(zhì)量紅線,為了警示各級(jí)管理者和員工,梅鋼冷軋廠毅然解聘了這兩名作業(yè)長(zhǎng)。
通過(guò)嚴(yán)格管理,各級(jí)管理者對(duì)每一起質(zhì)量缺陷的重視程度和認(rèn)識(shí)明顯提高。于是面對(duì)問(wèn)題,查找自身問(wèn)題的多了,強(qiáng)調(diào)客觀理由的少了,主動(dòng)承擔(dān)的多了、推諉的少了。由此使問(wèn)題更聚焦、原因更透徹、措施更有效,員工的質(zhì)量意識(shí)也明顯提升,沒(méi)有再次發(fā)生因責(zé)任心導(dǎo)致的低級(jí)質(zhì)量缺陷事故。批量質(zhì)量事故下降明顯,去年上半年共計(jì)發(fā)生一級(jí)質(zhì)量事故5起,下半年未發(fā)生一起。
讀問(wèn)題整改和閉環(huán)倒逼過(guò)程管理
梅鋼冷軋廠每天16:15分準(zhǔn)時(shí)舉行“降低廢次降天天讀”,對(duì)前24小時(shí)內(nèi)發(fā)生的每一卷降級(jí)品進(jìn)行剖析,對(duì)缺陷原因清楚、措施有效的,立即改進(jìn);而對(duì)原因不明、措施無(wú)效的事項(xiàng),組建團(tuán)隊(duì)攻關(guān),并形成會(huì)議備忘后進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤。梅鋼冷軋廠每周對(duì)當(dāng)月廢次降量與前幾個(gè)月同期數(shù)據(jù)進(jìn)行橫向比較,對(duì)原因進(jìn)行分解,各責(zé)任單位負(fù)責(zé)落實(shí)整改措施。每月進(jìn)行分析,對(duì)會(huì)議備忘事項(xiàng)進(jìn)行滾動(dòng)跟蹤,閉環(huán)管理。自“天天讀”以來(lái),梅鋼冷軋廠共記錄了109個(gè)跟蹤項(xiàng)目,其中89個(gè)按時(shí)完成整改內(nèi)容,20個(gè)長(zhǎng)期跟蹤項(xiàng)目正在落實(shí)。
由此各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)管理得到了強(qiáng)化,過(guò)程控制穩(wěn)定。生產(chǎn)、設(shè)備低級(jí)、重復(fù)故障明顯減少,截止到10月份,月均故障時(shí)間為84.86小時(shí),同比降低了5.01%,有4個(gè)月實(shí)現(xiàn)月均故障時(shí)間小于80小時(shí)的奮斗目標(biāo)。設(shè)備功能精度引起質(zhì)量缺陷降級(jí)量比上半年月均下降了334噸。通過(guò)每周分機(jī)組推進(jìn)清潔生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)改善,帶鋼表面斑跡、輥印類(lèi)缺陷明顯減少,各機(jī)組工藝參數(shù)符合率不斷提高,大幅度降低了因缺陷造成的廢次降。
讀用戶(hù)需求和滿意倒逼制造能力
“天天讀”倒逼了質(zhì)量改善。去年下半年,冷軋產(chǎn)品質(zhì)量異議數(shù)和理賠額,比上半年分別減少了56次和147.96萬(wàn)元。
鍍鋅、鍍鋁鋅產(chǎn)品互供料是兩機(jī)組生產(chǎn)的重頭戲,產(chǎn)量達(dá)27萬(wàn)噸,梅鋼冷軋廠以降低改判率為抓手,持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量。鍍鋁鋅1毫米以上厚料產(chǎn)品合同月均有3000噸,但有些用戶(hù)提出的鋅渣缺陷和廠內(nèi)降級(jí)量一直居高不下。對(duì)此梅鋼冷軋廠組織各部門(mén)通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)工藝和參數(shù),鋅渣缺陷降級(jí)量下降了近50%,而且基本滿足用戶(hù)需求。針對(duì)市場(chǎng)反饋的鍍錫產(chǎn)品缺陷問(wèn)題,梅鋼冷軋廠組織鍍錫產(chǎn)品全流程廢次降攻關(guān),由最高時(shí)9.92%下降至目前的4.85%。
嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)是危機(jī)、也是機(jī)遇。梅鋼冷軋廠以“天天讀”為手段,通過(guò)廢次降指標(biāo)的倒逼,暴露現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)管理的不足和問(wèn)題,透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì),結(jié)合各專(zhuān)項(xiàng)工作的推進(jìn),提高了員工質(zhì)量意識(shí),拓展了解決問(wèn)題的思路和方法,循環(huán)往復(fù)、螺旋上升,完善、固化質(zhì)量體系化建設(shè),提升了制造能力。
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