衡板公司冷軋廠產(chǎn)品攻關質量持續(xù)提升
7月份以來,衡板冷軋廠以全過程征集提煉“先進操作法”和大力度開展持續(xù)攻關為抓手,廣泛發(fā)動職工群眾,深入實際,盯準問題,持續(xù)改進,取得良好效果。7月份,體現(xiàn)產(chǎn)品質量的兩項關鍵指標均取得明顯進步——成材率指標由6月份的92.01%提高到92.48%,提高了0.47個百分點,增效188萬元;產(chǎn)品不良品率由6月份的2.34%降低到2.03%,降低0.31個百分點。
以規(guī)范提升工藝標準為目的,由全廠各車間、工序開展的“先進操作法”征集提煉活動為冷軋廠質量月拉開了序幕。酸軋車間依據(jù)三臺軋機的設備條件和產(chǎn)品結構成立攻關小組,將每周二、四、六分別確定為2#1050軋機、1#1050軋機和900軋機的板型攻關討論會,分別針對板型目測法、粘鋼和橫紋進行攻關,并形成長效機制。攻關活動不僅使員工操作水平得到了顯著提升,而且還對一些設備缺陷提出了整改完善意見。目前,軋機板型和表面質量有了明顯改善,斷帶、甩廢故障明顯降低。與此同時,在廣大職工的參與下,酸洗上料法、縱剪卡邊裂口控制法、脫脂工藝檢查法、退火裝爐操作法、平整機李云輝板型控制法、無磕碰吊裝法、廢水換曝氣管法等一個個工藝先進、操作規(guī)范的新型操作法紛紛醞釀出爐。這些從職工中產(chǎn)生的智慧,在尚未經(jīng)過鑒定推廣之時,在一定程度上已經(jīng)對生產(chǎn)實踐產(chǎn)生了積極的指導作用。
在此基礎上,冷軋廠著眼于各種質量缺陷產(chǎn)生的原因,把加強工藝管理監(jiān)督力度作為保證產(chǎn)品質量的重要抓手。在脫脂工序,一改過去粗放型的管理,派出專人跟蹤和監(jiān)督脫脂工藝紀律的執(zhí)行,細化、完善工藝制度,重新制定添加脫脂劑的工藝標準,同時對設備提出更高、更精確的控制要求。通過對脫脂工藝的規(guī)范,水印缺陷由4月份的227噸,降低為7月份的46.6噸。同樣通過對脫脂工序的工藝管理,冷軋廠徹底從根源上解決了平整工序的亮線問題,為平整產(chǎn)能的發(fā)揮掃清了障礙。在軋機工序,他們積極推廣先進的操作方法,不斷優(yōu)化、調整壓下工藝,確保軋機具備良好的工藝條件。在退火工序,積極引進先進的工藝方法,對于消除各種退火缺陷起到了積極作用,可提高成材率0.15%。在拉矯工序,他們加強成品的現(xiàn)場監(jiān)管,嚴格甩廢量的控制,充分發(fā)揮檢驗班的職能,在保證成品質量的前提下,有效地降低了操作原因甩廢。
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