京唐公司煉鐵部多措并舉提升設(shè)備運行水平
京唐公司煉鐵作業(yè)部設(shè)備系統(tǒng)堅持以問題為導向,通過強化管理,技術(shù)攻關(guān),降低了成本費用,穩(wěn)定了設(shè)備運行狀態(tài),為大高爐穩(wěn)定運行提供了堅實保障。
專業(yè)融合,協(xié)調(diào)聯(lián)動。煉鐵部設(shè)備工程室針對管理區(qū)域廣、專業(yè)人員少的情況,大膽創(chuàng)新,對崗位設(shè)置進行了優(yōu)化,將電氣專業(yè)和自動化專業(yè)崗位合并管理,共同管理現(xiàn)場電氣、自動化設(shè)備,并建立了兩個專業(yè)相互融合,協(xié)調(diào)聯(lián)動機制。通過開展專業(yè)知識培訓,電氣、自動化專業(yè)研討會,共同參與現(xiàn)場故障分析等措施,拓寬了技術(shù)人員的跨專業(yè)知識,形成了設(shè)備控制和傳動專業(yè)知識一體化,提高了專業(yè)技術(shù)人員分析現(xiàn)場故障的能力和故障處理能力。
軟啟動改造,穩(wěn)產(chǎn)降成本。高爐沖渣系統(tǒng)運渣皮帶是沖渣系統(tǒng)的重要設(shè)備,一旦發(fā)生故障,水渣便無法運走,進而影響高爐正常生產(chǎn)。過去經(jīng)常由于沖渣皮帶軟啟動器故障,造成高爐堵鐵口、爐內(nèi)憋風的情況。針對這一問題,煉鐵部設(shè)備工程室電氣自動化小組成員深入研究,綜合分析,在軟啟動回路增加旁路接觸器、E3智能點機控制單元,這樣一來,在皮帶啟動、運行到一定速度后,就會切換到旁路接觸器回路的控制流程。此次改造,杜絕了軟啟動故障造成沖渣皮帶停機的情況,年降低維護和備件費用16萬元。
單路變雙路,運行更可靠。煉鐵自動化控制系統(tǒng)的24伏電源全部采用單一的供電線路,生產(chǎn)過程中一旦發(fā)生故障,就會使自動化控制系統(tǒng)斷電,導致設(shè)備停止運行,高爐被迫減風,甚至停風。針對這一情況,煉鐵部設(shè)備工程室結(jié)合現(xiàn)場實際,對供電電源進行了改造。通過采用兩臺24伏直流穩(wěn)壓電源同步運行構(gòu)建冗余電源等措施,實現(xiàn)了雙路24伏直流穩(wěn)壓電源供電和應(yīng)急互備功能,杜絕了因單路24伏直流穩(wěn)壓電源損壞,造成自動化控制系統(tǒng)斷電的情況,減少了備件消耗,年降低備件費用4.6萬元。
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